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蔺江伟:扎根水电一线 匠心守护机组
来源:碧口水电厂
作者: 刘小娟
日期:2026-05-11

2013年,蔺江伟从兰州理工大学毕业,怀揣一腔热忱来到碧口水电厂。从初出茅庐的青年学子到技术领军骨干,从普通检修工到甘肃省五一劳动奖章获得者,蔺江伟用行动诠释着新时代大唐检修人的匠心与担当。

“关键时刻冲得上去,危难关头豁得出来。”这是同事们对蔺江伟的一致赞誉。作为检修部主任助理,蔺江伟带领党员技术骨干成立攻坚突击队,在急难险重任务中挑大梁、当先锋,以实际行动传承“特别能吃苦、特别能奉献”的检修精神。

2023年春,麒麟寺水电站2号机组大修。工期180天,技术难度高,厂里把这块“硬骨头”交给了蔺江伟。

进场第10天,导轴承磨损严重;紧接着,转轮体活塞缸窜油……10余个技术难题接连不断。年轻职工连续加了几个夜班,眼圈发黑,把扳手一撂:“蔺工,这活干不下去了。”蔺江伟没说话,递过去一瓶水,转身钻进转轮室,继续查缺陷。年轻人愣愣地坐着,听着转轮室里传来的敲击声和手电光柱晃动的影子,半晌,捡起扳手跟了进去。

连续106天,蔺江伟钉在现场。白天爬进设备内部查缺陷,晚上蹲在图纸前核数据。妻子打来电话,他总说:“一会儿回。”然后继续消失在机组之间。大修提前14天完成,机组一次启动成功,各项运行指标优良,获评“精品工程”。

“那段时间回家的次数,一只手数得过来。”说这话时,他正在巡检路上,语气平淡得像在说天气。

碧口水电站2号水轮机固定导叶磨蚀严重,机组效率像漏了气的皮球,逐年往下掉。蔺江伟盯着那12片伤痕累累的导叶,冒出个想法:修。

他牵头组建攻关小组,像外科医生解剖病灶一样剖析磨蚀机理,最终决定用不锈钢板模制与现场焊接工艺“动手术”。经过改造,磨损率从39.7%降至不足5%,达到国内同类型机组领先水准,延长了设备使用寿命。

2008年12月投运的麒麟寺水电站调速器系统就像辆“手动挡老车”,靠人盯、靠手调,响应慢、精度差。蔺江伟所在的技术攻关小组提出要升级到数字化调速器,实现“智能控制”。

然而,难题接踵而至:新旧系统不兼容、控制逻辑要重写、参数需要重新标定。他带领技术人员逐项攻关,白天泡在机房调试,晚上捧着资料啃到深夜。新系统投运那天,所有人都屏住呼吸。一次成功。响应速度提升40%,调节精度提高50%,电网调峰调频有了更稳的“抓手”。

“一花独放不是春。”蔺江伟深知这个道理。针对班组青年职工多、检修经验不足的实际情况,他系统梳理13年技术积淀,精心编制《卧式水轮发电机组检修质量要点》《机组检修工艺及工序》等10余套技术课件,搭建起完备的检修技术培训体系。

他创新推行“理论培训+现场实操+模拟演练”三位一体模式,关键工序手把手教,关键技术一点点抠。有徒弟干完活,凑过来问:“师傅,这活干成这样行了吧?”蔺江伟没接话,拿过卡尺一量,眉头微微皱起:“你自己看,差0.5毫米。”徒弟愣了一下,刚想辩解,蔺江伟把卡尺往他手里一递:“设备不会说话,但数据会记仇。你今天差这0.5毫米,明天它就可能给你出大问题。”徒弟攥着卡尺,默默点着头。原来,这就是师傅跟设备打交道的规矩。

面对能源转型的新要求,蔺江伟主动钻研数字化技术,牵头“智慧检修”课题研究,组织实施设备状态监测系统建设。机组关键参数实时监控、故障智能预警,设备故障率下降35%,检修效率提升30%。

从“人盯设备”到“数据盯设备”,这个深山里的老电厂,正在悄然换代。而蔺江伟,还是习惯每天先去现场转一圈,听听机组的声音。13年了,有些习惯,改不了。

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